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500kV充油电缆漏油事故及处理

2008/10/8/08:55

    某电厂装有ALSTOM制造的3台660MW汽轮发电机组,其主变高压侧电压为500kV,通过充油电缆接到GIS开关站。充油电缆采用英国BICC公司产品,单芯中空铜导体截面积为1000mm2,主绝缘为PPL(绝缘纸/聚丙烯/绝缘纸),电缆外径为112mm。电缆内充有绝缘油,作为绝缘和散热的介质。每米电缆油量为2.35L,通过安装于GIS站侧与SF6电缆头油管相连的绝缘油压力油箱维持电缆内的静止油压。绝缘油正常运行压力在0.125~0.15MPa。当油压低于0.09MPa时,发报警信号,当压力低于0.07MPa时,机组跳闸。

    电缆采用直埋敷设。从主变高压侧电缆头到GIS开关侧全长约570m,除穿越公路部分外,基本上敷设在高于地面0.5m的专用的水泥电缆沟内,电缆用水泥-沙混合物填埋并夯实,以利于固定和散热。每相电缆的波纹铝护套在电缆中段位置有一引出接地点。

    1 事故经过

    2002-12-05T17:00,3号机500kVC相电缆油压低报警。维护人员赶到现场进行检查,电缆两端油管道和压力油箱没有外漏。21:50电缆C相油压低低跳3号主变,机组跳闸。次日02:00电缆C相油压降到0。

    2 漏油点查找

    检查C相电缆护套对地电阻只有16k剑勇龀逯绷鞣ú檎遥觳獬?个电气接地点,而开挖后没有发现漏油情况。

    由于测到的接地点不是漏油点,临时处理好这2个接地点后,电缆护套的对地绝缘仍未上升,而电缆填埋物很坚硬,开挖时又要顾忌伤及电缆,进展较慢,决定用冷冻法分段查找漏点。具体做法是:

    (1)在电缆的适当部位安装一个约1m长的冷冻盒及相应的管路,冷冻盒两端电缆做相应固定;

    (2)在电缆两端装2个流量计以观察油流量。因无绝缘油备品,从A、B相向C相电缆供油,让电缆内有一定油压,防止冷冻时损坏电缆;

    (3)向冷冻箱内充液氮;

    (4)充氮半小时后开启电缆一侧油阀给C相电缆加油压,观察流量计的读数。如流量计的读数较大,那么冷冻点到此电缆端有漏点;如读数约为零,则漏点在另外一侧,试验完后关闭所有阀门;

    (5)在电缆的另外一侧供油重复上一步骤,以验证试验是否准确;

    通过2次分段实施冷冻法,结果表明漏油点在电缆的GIS侧。开挖找到漏油点,此点在GIS开关室内电缆穿入地面下方约20cm的电缆夹件处。电缆外皮有严重的腐蚀迹象,周围检查有明显白蚁活动的痕迹。剥开电缆外皮发现铝护套上有许多放电腐蚀的斑点,其中有一处已穿透漏油,处理干净后电缆铝护套的绝缘电阻上升到4k健?

    3 漏油点的处理

    在这次故障中电缆的主绝缘未受到损伤,但由于电缆油压已下降到零,潮气应进入到漏油点附近,主绝缘有可能受潮,电缆中可能有空气进入,因此修复工作主要是在电缆铝护套漏油点处加装铜密封盒,然后通过铜密封盒上安装的阀门,对密封盒抽真空,将电缆漏点附近的水份和空气抽出,在达到真空要求后,维持真空36h以上,然后开始电缆冲洗处理。

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