1概述
芜湖发电厂装有4台125MW机组,于1992年至1997年分Ⅲ期、Ⅳ期各2台机扩建投产。每台机组配上海锅炉厂生产的SG420/13.7-M418型锅炉。每台锅炉配置两套中间储仓式热风送粉制粉系统,2只296m3原煤仓,1只397m3煤粉仓,2台给煤机(Ⅲ期为电磁振动式,Ⅳ期为皮带式),2台DTM320/580球磨机(Ⅲ期为沈阳重型机械厂生产,Ⅳ期为洛阳矿山机械厂生产),2台M9-26№15D离心式排粉机(四平市鼓风机厂生产),12台GF-6型叶轮给粉机(沈阳电力机械厂生产),1台LSF-400型螺旋输粉机(两炉合用)及其它木块分离器,木屑分离器,锁气器等附件等。
前几年的电力市场供需变化,机组调峰频繁,满负荷时段减少,作为锅炉辅助系统的制粉系统,造成了一定的松懈。然而,夏季迎峰度夏期间,随着用电量的增长,负荷率的升高,给锅炉制粉设备的正常运行带来了一定的压力,运行中相继出现了不少故障,及时进行了针对性处理。通过几年来的运行维护和改造经验,使我们进一步认识了制粉设备安全稳定运行的重要性。
2存在问题
(1)给粉管补偿器烧损现象严重。
(2)木块分离器重锤侧连杆断裂频繁,格筛脱落经常发生。
(3)梅雨季节,原煤斗、钢球磨进口落煤管、钢球磨进料斗堵煤现象严重,直接影响制粉出力,并且造成空磨运行、筒体衬板螺栓断裂频繁、大小牙轮积粉、振动超标等一系列问题。
(4)气温升高而造成钢磨润滑油粘度下降,前后主轴承漏油严重。
(5)钢磨油系统冷油器水侧堵塞现兀臀隆⑼呶律仙@溆推餍孤┫窒笠彩庇蟹⑸?lt;br/>(6)燃煤挥发份高时,易发生制粉系统的自燃与爆炸、粗粉分离器内锥体积粉自燃、粉仓内煤粉自燃(温度高达200℃)等现象。
(7)钢球磨进口热风隔绝门时常发生卡涩现象。
(8)螺旋输粉机故障率高,无法正常使用。
3设备改造措施
3.1消除输粉管道的泄漏和自燃
针对原插入填料式补偿器,运行中极易发生外部泄漏和内部积粉,燃用高挥发份煤种时容易自燃烧损,我们与江苏姜堰波纹管厂联合进行相应改造,设计生产了无焊缝八波补偿器,内衬防磨材料,波纹采用不锈钢板,既处理泄漏又解决积粉自燃等缺陷。
3.2木块分离器改造
由链锤手动改为就地电动操作。取消原重锤及拉链,增加曲柄及电动推杆,避免清理木块等杂物时的频繁撞击而造成的格筛损坏脱落,消除了重锤脱落可能造成的人身伤害,还降低了运行人员的劳动强度。
3.3为了减少原煤输送过程中的堵塞,改善磨煤机的运行状况,进行了多处设备改造
(1)原煤斗底部改为不锈钢煤斗,振动式给煤机给煤槽底部敷设不锈钢板,既解决原煤斗和输煤槽的腐蚀缺陷,又增加了原煤流动性。